獲取短信驗證碼
2025-11-22
1 發(fā)電機組及轉(zhuǎn)子勵磁系統(tǒng)概述
我廠發(fā)電機是山東濟南發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn)的,型號為QF-15-2、額定功率15MW、額定電壓10.5KV,額定電流1031A,額定勵磁電壓201V,額定勵磁電流259A,定子轉(zhuǎn)子絕緣F級。發(fā)電機勵磁方式采用自并勵系統(tǒng),轉(zhuǎn)子勵磁電流電源由接于發(fā)電機機端的整流變壓器ZB提供,經(jīng)可控硅整流向發(fā)電機轉(zhuǎn)子提供勵磁電流,可控硅元件SCR由自動勵磁調(diào)節(jié)器控制,系統(tǒng)起勵時需要另加一個起勵電源如圖1所示:

FLQ-發(fā)電機轉(zhuǎn)子;F-發(fā)電機;SCR-可控硅元件;ZB-整流變壓器;LH-電流互感器;YH-電壓互感器
圖1 發(fā)電機勵磁系統(tǒng)圖
發(fā)電機是發(fā)電廠中最重要的設(shè)備之一,其安全運行影響著整個發(fā)電廠的供電可靠性,而發(fā)電機轉(zhuǎn)子的絕緣性能好壞關(guān)系到發(fā)電機能否安全運行。導(dǎo)致發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣故障的原因有很多,可能是轉(zhuǎn)子線圈端部污穢的影響,也有可能受周圍環(huán)境濕度的影響。發(fā)電機轉(zhuǎn)子主要由轉(zhuǎn)子鐵芯、勵磁繞組、護環(huán)、風(fēng)扇、滑環(huán)以及引線等部分組成,轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)如圖2所示:

圖2 發(fā)電機轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖
2 發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地保護裝置原理簡述
從轉(zhuǎn)子繞組的正負(fù)兩端(或負(fù)端)與大軸之間注入一個24V電壓,通過裝置內(nèi)部電子開關(guān)定時切換,實時求解轉(zhuǎn)子對地絕緣電阻值,保護反應(yīng)發(fā)電機轉(zhuǎn)子對大軸絕緣電阻的下降。發(fā)電機轉(zhuǎn)子接地保護的工作電路如圖3,圖中Rx為測量回路電阻,Ry為大功率電阻,Us為電源模塊,Rg為轉(zhuǎn)子繞組對大軸的絕緣電阻。

圖3 轉(zhuǎn)子接地保護原理圖
3 發(fā)電機轉(zhuǎn)子故障實例處理
我廠于2016年4月,該機組DCS系統(tǒng)發(fā)電機“轉(zhuǎn)子一點接地”報警信號,運行人員立即進行檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子接地保護裝置檢測到接地電阻值在0.2K到300K之間波動,裝置一點接地報警持續(xù)發(fā)出。然后到現(xiàn)場用萬用表測量勵磁正對地負(fù)對地電壓也出現(xiàn)大幅波動現(xiàn)象。檢查轉(zhuǎn)子滑環(huán)處無明顯積油、積灰現(xiàn)象。檢查發(fā)電機大軸接地碳刷與大軸間的接觸部位發(fā)現(xiàn)存在油漬較多,將大軸接地碳刷取下后轉(zhuǎn)子接地保護裝置檢測到接地電阻值在300K穩(wěn)定。后經(jīng)過對發(fā)電機轉(zhuǎn)子大軸及接地碳刷清理后,發(fā)電機“轉(zhuǎn)子一點接地”報警信號消除。
4 發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣故障分析
4.1轉(zhuǎn)子因受潮而造成絕緣電阻降低,如發(fā)電機停運時間較長,環(huán)境潮濕等原因;
4.2轉(zhuǎn)子因使用年限較長,或運行中因各種原因使轉(zhuǎn)子過熱造成線圈絕緣材料老化、劣化;
4.3滑環(huán)下有碳刷粉末或油污堆積,使轉(zhuǎn)子引出線絕緣損壞;
4.4由于發(fā)電機的冷卻系統(tǒng)密封不嚴(yán)或因其軸瓦漏油使轉(zhuǎn)子線圈端部積灰、積油污或碳粉,造成絕緣性能降低;
4.5由于運行中通風(fēng)和熱膨脹的影響,轉(zhuǎn)子槽口處的槽襯保護層老化、斷裂甚至脫落,再加上槽口積灰等因素造成;
4.6轉(zhuǎn)子的槽內(nèi)絕緣斷裂造成轉(zhuǎn)子絕緣電阻過低或金屬性接地。
5 絕緣電阻降低的處理方法
5.1因潮濕而使轉(zhuǎn)子絕緣電阻降低,我們采用直流電焊機烘干法或采用發(fā)電機定子三相短路,利用自產(chǎn)熱量進行烘干;
5.2轉(zhuǎn)子線圈絕緣老化,則采取拔護環(huán)方法,解體轉(zhuǎn)子進行大修;
5.3轉(zhuǎn)子線圈端部積灰、積油,通常處理的方法:
5.3.1用干燥的壓縮空氣進行吹掃;
5.3.2采用拆卸護環(huán),對轉(zhuǎn)子線圈端部的油、灰、碳粉進行清理,然后對端部的絕緣進行重新處理。此方法工藝復(fù)雜、工期長,直接影響發(fā)電機的經(jīng)濟效益;
5.3.3用機電設(shè)備清洗劑處理轉(zhuǎn)子絕緣,重點介紹這種方法。
6 機電設(shè)備絕緣清洗劑處理轉(zhuǎn)子絕緣的方法
6.1前幾年,我廠接連出現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣降低,嚴(yán)重影響了發(fā)電機的正常運行。發(fā)電機轉(zhuǎn)子的正負(fù)極對地最高電壓達到180-200伏,針對出現(xiàn)的這種問題,我們采取了除拔護環(huán)之外的所有方法,但效果都不明顯,并且出現(xiàn)了一種異?,F(xiàn)象,也就是在冷態(tài)情況下轉(zhuǎn)子絕緣合格,在熱態(tài)情況絕緣下降,并網(wǎng)后,出現(xiàn)絕緣不合格。我們在發(fā)電機上做試驗,從冷態(tài)到額定轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分,出現(xiàn)下列數(shù)據(jù):

分析以上數(shù)據(jù),得出了轉(zhuǎn)子絕緣電阻與轉(zhuǎn)速有關(guān),也就是與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的離心力有關(guān)。初步判斷,為轉(zhuǎn)子端部積灰、積油。這一問題只能采用拔護環(huán)的處理方法,但我們廠不具有拔護環(huán)的條件。所以我們試著采用機電設(shè)備清洗劑進行清洗,最后取得了明顯的效果。
6.2具體的操作方法:
6.2.1打開發(fā)電機定子兩側(cè)的大小端蓋;
6.2.2采用普通的清洗機進行清洗,出口壓力調(diào)整到0.4-1Mpa,噴頭噴出狀態(tài)調(diào)整到霧狀,將噴頭伸入轉(zhuǎn)子前端的通風(fēng)口進行噴射清洗;
6.2.3清洗時轉(zhuǎn)子必須在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下進行,轉(zhuǎn)速在每分鐘7-8轉(zhuǎn);
6.2.4前后端部分別進行連續(xù)清洗10-30分鐘;
6.2.5噴射過程采用清洗劑回收裝置,回收的清洗劑經(jīng)沉淀過濾后可重復(fù)使用;
6.2.6清洗過過程,用500V的搖表對轉(zhuǎn)子絕緣進行測試,絕緣達到10MΩ即為合格,停止清洗;
6.2.7轉(zhuǎn)子絕緣合格后,在盤車情況下,空轉(zhuǎn)8-12小時,使清洗劑充分揮發(fā),再用500V搖表測試轉(zhuǎn)子絕緣,合格后裝回發(fā)電機端蓋,開機運行;
6.2.8清洗劑噴射時的轉(zhuǎn)子必須在盤車轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),否則可能產(chǎn)生因清洗過程不均勻,造成積灰死點,轉(zhuǎn)子絕緣無法提高;
6.2.9噴頭噴出必須是霧狀,否則因壓力過大會造成轉(zhuǎn)子線圈絕緣損傷;
6.2.10絕緣清洗劑的耐壓必須在25kV及以上,且揮發(fā)性良好,這樣才能使絕緣清洗劑在線圈上形成一層絕緣性能較高的鍍膜,提高轉(zhuǎn)子絕緣強度。
7 結(jié)論
7.1發(fā)電機轉(zhuǎn)子絕緣下降的原因,主要是不按規(guī)程操作和轉(zhuǎn)子線圈端部積油、積碳粉造成;
7.2除了解決發(fā)電機軸瓦滲油之外,每次停機對發(fā)電機冷風(fēng)系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)應(yīng)及時堵漏;
7.3注意滑環(huán)電刷品質(zhì)必須符合要求,運行更換電刷必須在模具上研磨好后方可更換,以防止碳粉產(chǎn)生;
7.4每天對發(fā)電機滑環(huán)兩側(cè)的積碳粉、灰塵進行吹掃一次;
7.5用機電設(shè)備清洗劑處理轉(zhuǎn)子絕緣電阻的降低,最長時間不超過20小時。這種處理方法比拔護環(huán)費用低,時間短,經(jīng)濟效益高;
7.6清洗劑不僅能把轉(zhuǎn)子端部的灰塵、油污清理出來,最主要的是在轉(zhuǎn)子線圈端部鍍上一層高絕緣介質(zhì),從本質(zhì)上提高轉(zhuǎn)子的絕緣強度。
來源:電廠筆記
(版權(quán)歸原作者或機構(gòu)所有)